水泥熟料生產線原煤粉制備系統的改造措施 |
編輯:浙江流通生產線設備有限公司 時間:2014/04/24 字號:大 中 小 |
摘要:水泥熟料生產線原煤粉制備系統的改造措施 |
水泥熟料生產線原煤粉制備系統的改造措施 當采用煙煤和無煙煤搭配時,出磨煤粉細度一般控制在不超過5~6%。在摻加20~50%無煙煤作燃料后,回轉窯能正常煅燒、粉塵排放符合國家新標準的前提下,為了盡量降低投資、縮短施工周期,將生產損失降低到最低程度。因此本次改造只對磨機、選粉系統、收塵系統及控制系統進行改造,原煤破碎和儲存系統、窯頭喂煤系統不做改造。 工藝改造方案:廢除原有的粗粉分離器、旋風分離器、循環風機和循環管道,增加新型的渦流式高效煤粉選粉機,采用高濃度防爆型氣箱脈沖煤磨袋收塵器取代原來的電收塵器 (由于收塵器本身投資不大,為了縮短施工周期,減少停產損失,廢除原有的電收塵器,直接新增一臺袋收塵器),新增一臺高壓風機。同時對磨內進行改造,采用新型襯板,調整研磨體級配,以提高粉磨效率,降低出磨煤粉細度。 電氣及自動化改造方案:改造后的裝機容量增加55KW,原供電線路可以滿足改造后的要求;新增的水泥熟料生產線煤粉排風機采用軟起動方式,其他新增電機采用全壓起動方式; 煤磨選粉機的調速采用全數字式交流變頻器起動與調速; 保留的原有設備還繼續由原控制回路控制,新增兩臺控制柜, 信號引至原控制回路,相應增加硬件和修改操作程序;新增供配電線路的敷設采用電纜溝與電纜橋架、穿管相接合。
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